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埋刮板输送机输送结构的分析

埋刮板输送机输送结构的分析

(1)滚子链因为销轴无定位台阶,装配时紧螺母随意性大,如没有经验,往往将链板装得过紧,同时销轴和滚轮配合间隙太小,使得链条运转不灵活。

(2)该刮板机机槽断面不大,输送量也不大,用双排链势必增加额外负荷。

(3)因为有两个弯头,刮板采用矩形,而且端口无圆角,更无折边,这样输送物料时,刮板受物料挤压,刮蹭机槽,同时机槽是一节一节组装起来的,一旦刮到接头缝隙,瞬间增加的负荷很大,会将减速机机座拉裂。

(4)刮板机弯头的曲率半径小,磨损快;特别是上弯头负荷较集中,没有另设导向轮,磨损更快;弯头处没有开观察清理孔,无法清理。

(5)头尾链轮均为链齿式,不合理;因加工安装误差,或尾轮出现轴承损坏引起不转,运行时头尾轮不同步,会有卡阻现象,增加负荷。

(6)加料口处无隔板,加料量大时,下弯头最易堵塞。

埋刮板输送机结构形式的改进:布置形式改进。根据现场情况,尽可能减少弯头;链条及刮板结构改进。销轴加台阶,保证链板的活动间隙;销轴和滚轮配合间隙总值加大到0.5mm;将双排链改为单排链,减少牵引构件质量;刮板修圆角,刮板与机槽间隙取9mm,消除刮蹭现象;弯头半径均加大到1500mm,弯头处上下侧加装观察清理孔;水平段中间加焊隔板,可使进料量均匀,解决进料量大超负荷的问题;传动部分改进。将尾轮改为带凹槽的光面轮,解决不同步现象;链条运行速度与刮板机寿命成反比。

改进前后刮板结构,改进前刮板无圆角,改进后刮板修成圆角。改进前后链条结构,改进前为双排链,改进后为单排链。改造后,埋刮板输送机运行平稳,空载电流仅6A,已正常生产1年。使用中1号机出现过超负荷跳闸,原因是料仓打满后没及时停机引起。总之,埋刮板机在设计、选型、安装布置时,结构尽可能简单,对物料的特性一定要全面掌握,消除一切可能影响的因素,避免不必要的功率消耗,同时也降低了制造成本。